水泥球磨機(jī)內(nèi)部通風(fēng)狀況好壞,直接影響到粉磨效率發(fā)揮,這開流磨及采取自然拔風(fēng)磨機(jī)比較普遍存問題。通風(fēng)作用一方面可以及時(shí)將磨內(nèi)細(xì)粉排出,以免影響粉磨效率;另一方面又可以降低磨內(nèi)溫度,避免石膏脫水尾倉糊球堵篦。當(dāng)物料水分偏大而磨機(jī)通風(fēng)不良時(shí),磨內(nèi)水蒸汽排放困難,不僅潮濕細(xì)粉粘附堵篦縫,降低了單位時(shí)間內(nèi)物料通過量及流速。同時(shí),這些研磨體研磨物料時(shí)由于靜電原因還會(huì)襯板工作表面附著形成“緩沖墊層”,從而導(dǎo)致研磨體對(duì)物料沖擊破碎功能大大減弱。當(dāng)襯板表層粘附細(xì)粉厚度達(dá)1mm時(shí),能使研磨體對(duì)物料沖擊力減至無料時(shí)三分之一,進(jìn)而導(dǎo)致磨機(jī)產(chǎn)量下降,粉磨電耗上升。
比較簡捷的解決辦法是在磨尾拔氣筒上部增設(shè)軸流風(fēng)機(jī),同時(shí)對(duì)磨機(jī)回轉(zhuǎn)篩、出料溜槽等部位進(jìn)行密閉堵漏,防止因漏風(fēng)而造成磨機(jī)通風(fēng)短路。這樣磨機(jī)內(nèi)部通風(fēng)順暢,也徹底解決了磨頭冒灰的問題。同樣,鎖風(fēng)系統(tǒng)也必須搞好,否則,風(fēng)機(jī)的風(fēng)從排料口處直接被抽走了,形成了通風(fēng)短路,磨內(nèi)就沒有多少風(fēng)了。
水泥球磨機(jī)筒體開裂一般是由兩方面的原因引起的:一方面是筒體本身焊接質(zhì)量低劣或筒體鋼板質(zhì)量不符合要求,彎曲強(qiáng)度不夠造成疲勞斷裂;另一方面是生產(chǎn)過程中提高磨機(jī)的裝載量后,使筒體鋼板受力超過設(shè)計(jì)范圍,或其他原因超載引起筒體出現(xiàn)斷裂或裂縫。還有可能由于磨機(jī)筒體溫度變化較大引起內(nèi)部應(yīng)力造成破壞。有些使用較長的水泥球磨機(jī)、由于筒體內(nèi)個(gè)別部位磨損嚴(yán)重、也會(huì)造成筒體強(qiáng)度不夠,出現(xiàn)裂縫。
下面為大家介紹解決水泥球磨機(jī)筒體開裂的處理方法:
清洗裂縫處的鋼板,找到裂縫的兩個(gè)端點(diǎn)、在端點(diǎn)處各鉆一個(gè)5—6mm的通孔、做為止裂孔,避免裂縫繼續(xù)延伸。用空氣劈槍或電弧氣割將裂縫內(nèi)外兩面鋼板打成60°的三角槽。為了減少筒體變形,雙面坡口的槽底應(yīng)相距2mm不要打通。選用41號(hào)焊條(或其他相應(yīng)牌號(hào)的焊條)在烘箱內(nèi)烘到25℃,取出后立即在筒體內(nèi)壁三角形槽里焊兩層,然后把筒體外壁三角形槽焊滿。將筒體內(nèi)壁已焊上的兩層劈掉,重新焊滿。如果裂縫過長應(yīng)分段施焊。對(duì)筒體因多年使用磨損而出現(xiàn)的裂縫,修理時(shí)應(yīng)在原來筒體上包上一層16—20mm(應(yīng)視原筒體鋼板厚度而定)的鋼板,鋼板本身沿磨機(jī)軸線方向的接口采用單面焊接。