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改造老式球磨機,提高生產效率

2012/05/04 09:41
導讀: 球磨機是對中硬物料進行細粉磨的主要設備,很多制造廠仍然按照老的基礎理論去設計和制造磨機,老式磨機存在耗電量高、產量低、事故多、維修量大、運轉效率低等諸多缺點。新型球磨機在

  球磨機是對中硬物料進行細粉磨的主要設備,很多制造廠仍然按照老的基礎理論去設計和制造磨機,老式磨機存在耗電量高、產量低、事故多、維修量大、運轉效率低等諸多缺點。新型球磨機在很多水泥廠、礦山選礦廠等行業得到應用。

  節電方面:傳統型球磨機的主軸承是滑動軸承(巴氏合金瓦),這是由于早期在國際上制造大型滾動軸承的技術水平有限,不能滿足球磨機大直徑中空軸的需要,更主要的是早期電費價格較低、專家在設計時很少考慮節電方面的費用支出。隨著科學技術的發展、現在生產大直徑滾動軸承已經達到標準。用在球磨機上的滾動軸承最高使用年限可達到20年,一般選用8-12年即可滿足要求。采用滾動袖承的磨機,主軸承的旋轉摩擦阻力系數由滑動鈾承的0.04降至0.0025,下降了近16倍,磨機在起動時的電流會減少40%,正常運轉時的工作電流會減少10%左右,使得產品的臺時產量的電耗降低10%左右。

  節省潤滑油:傳統磨機的主軸承一般采用的是滴泊式或泊池式潤滑,大型磨機則采用稀泊潤滑站供泊。這種潤滑方式存在的缺點是耗油量大、更換頻繁,洶站維修量大,事故多?;瑒虞S承的工作原理是面接觸滑動,用油量大,尤其是在正壓力的作用下,泊質的劣變現象嚴重。采用滾動軸承之后,滾動體為滾動式線接觸,用泊量小,泊質的劣變現象很小。每年只需幾十公斤到一百公斤的潤滑油就可以了。去掉了稀泊潤滑站磨機的主軸承在維護使用上都非常方便,操作工人不用時刻守護在磨機旁,怕缺油斷水、瓦升溫、停機停產的事故發生。

  增加筒體長度,提高粉磨細度及臺時產量:水泥行業實行新標準之后。生料和水泥的粉磨細度都有很大的提高。同時磨機的產量都有所下降。為了解決這個問題,有效的增加筒體長度是一個非常有效的辦法。老式磨機受電動機額定功率的限制,不能實現加長筒體的辦法。新型滾動軸承磨機因為節省了功率消耗,因此就能如愿實現筒體加長10-15%,達到提高粉磨紹度提高產量的目的。

  改造磨內研磨機理,提高研磨效率:新式磨機磨筒體采取一倉縮短,二倉加長,一倉到二倉的隔倉葛板采用篩分技術,將大粒度的物料留在一倉內繼續粉碎。秘磨倉采用了活化襯板,起到了物料能夠充分攪拌分級的做用。老式磨機出料端的料位低,粉磨效率差,采取了控制排料量的方法后,使迸出料位差合理。應用合理的研磨體的級配,這項技術可提高臺時產量15%左右。

  老式磨機擴徑改造:我國70年代生產一批較短筒體的磨機,磨機配套電動機功率較大。裝載量小,耗電高,產量低,粉磨效率差、使很多用戶頭痛。解決這個問題的辦法是將磨機改為滾動軸承之后,擴大筒體直徑,增加筒體有效容積,提高磨機工作轉數。這種改造方法,磨機的基礎可不變,電動機、減速機、大小齒輪、中空軸和迸出料裝置都能利用,原磨機的磨內襯板也可用,用后要定做一套新型高效篩分襯板結構。綜合了較多先進技術之后磨機可達到綜合節電20%.產量提高25%以上的好成果。

  老式磨機的節能、增產改造:很多水泥廠新標準的實施后、需要提高產品細度、也有較多用戶對機立窯進行了技術改造,為了提高磨機的產量、采取了增加磨內研磨體填充填量的辦法,這樣就占用了磨機電動機的儲備容量。出現了磨機起動困難,起動時間過長的現象。工作電流超出額定電流,經常出現電器原件及線路的燒損,嚴重時電動機也燒壞,出現停機停產的現象。這種情況的用戶改磨機用滾動軸承之后,很多問題都得到了解決。同時也達到了節電、節泊的雙重效果、當年投資當年收回、當年受益。

標簽: 球磨機